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淺談_大型45鋼連桿_熱處理_工藝改進(jìn)

發(fā)布時(shí)間:2015-09-17 點(diǎn)擊數(shù):3953

              淺談_大型45鋼連桿_熱處理_工藝改進(jìn)


   45鋼是一種典型的中碳優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼,通過(guò)調(diào)質(zhì)處理可得到強(qiáng)度與韌性配合比較好的綜合力學(xué)性能,因此廣泛應(yīng)用于中小型機(jī)器零部件的制造。

   45鋼用于大中型零件的制造時(shí),由于受到淬透性的影響,通常性能要求不高。 


1.批量生產(chǎn)中存在的問(wèn)題 

   (1)對(duì)于該連桿鍛件,我廠初采用850℃正火噴霧風(fēng)冷+550~590℃回火工藝進(jìn)行熱處理。裝爐設(shè)備為9.65m3。天然氣加熱臺(tái)車(chē)爐,裝爐量≤48件。每個(gè)熔煉爐號(hào)的連桿鍛件,配同一熔煉爐號(hào)桿身試棒(Ф90mm×200mm),同爐進(jìn)行熱處理。臺(tái)車(chē)兩側(cè)配8臺(tái)大功率風(fēng)機(jī),進(jìn)行噴霧風(fēng)冷,時(shí)間為1~1.5h。 熱處理完成后,再對(duì)連桿桿身試棒解剖取樣進(jìn)行性能試驗(yàn)。數(shù)據(jù)顯示,性能試驗(yàn)結(jié)果未能達(dá)到技術(shù)要求。經(jīng)提高回火溫度返工回火后,由于連桿綜合性能小高,強(qiáng)度富余量不大,雖然沖擊功提高,達(dá)到了技術(shù)要求,但卻降低了連桿強(qiáng)度指標(biāo),仍然達(dá)不到技術(shù)協(xié)議要求,從而導(dǎo)致連桿熱處理返工率極高。經(jīng)850℃正火噴霧風(fēng)冷+550~590℃回火后性能數(shù)據(jù) 


   (2)鑒于連桿正火熱處理返工率高,我廠將連桿改為850℃油冷+620~640℃回火工藝進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理。淬火介質(zhì)為N32全損耗系統(tǒng)用油,淬火冷卻時(shí)間為15~20min。裝爐設(shè)備改為5.77m3。天然氣加熱臺(tái)車(chē)爐,每爐裝爐量≤20件,每個(gè)熔煉爐號(hào)的連桿鍛件,配同一熔煉爐號(hào)桿身試(Ф90mm×200mm),同爐進(jìn)行熱處理。 熱處理完成后,對(duì)仟身試棒解剖取樣,進(jìn)行性能試驗(yàn),性能數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。經(jīng)性能試驗(yàn),出現(xiàn)部分爐號(hào)連桿鍛件,其強(qiáng)度、硬度偏高,沖擊功低于20J,不能達(dá)到技術(shù)要求的現(xiàn)象。后又對(duì)未達(dá)到技術(shù)要求的連桿鍛件,采用提高回火溫度至690~700℃,同時(shí)延長(zhǎng)回火保溫時(shí)間進(jìn)行返工回火,但沖擊功仍低于20J,達(dá)不到技術(shù)要求。 表2 經(jīng)850℃淬火油冷+630~690℃回火后性能數(shù)據(jù) 2.原因分析 針對(duì)在上述兩種熱處理方式下,連桿熱處理均出現(xiàn)大批量返工的情況,我們從連桿的原材料化學(xué)成分、45鋼材料特性、熱處理裝爐方式及冷卻方式進(jìn)行分析,查找原因:

   (1)正火熱處理后,返工的連桿鍛件,含碳量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))均在0.42%~O.46%的范圍內(nèi)。由于含碳量低,再加上裝爐量大、噴霧風(fēng)冷效果不好,經(jīng)正火并高溫回火處理后,鍛件不能獲得較高的強(qiáng)度和韌性。因此出現(xiàn)了在提高沖擊功指標(biāo)后,強(qiáng)度指標(biāo)達(dá)不到技術(shù)要求的情況。 

   (2)調(diào)質(zhì)熱處理返工的連桿鍛件,含碳量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))均在0.46%~0.50%的范圍內(nèi)。由于含碳量高,使45鋼Ac3點(diǎn)降低。特別是ωc=0.47%~O.49%時(shí),Ac3點(diǎn)存在馬鞍形的異常下降現(xiàn)象。此時(shí)如果仍采用860℃淬火,由于淬透性的提高,鍛件抗回火性較好,即使提高回火溫度和延長(zhǎng)回火保溫時(shí)間,也無(wú)法降低強(qiáng)度、硬度,提高連桿沖擊值。 


3.解決方案 

   (1)根據(jù)以上原因分析,我們選取含碳量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為0.42%~0.45%和0.47%~0.50%的兩組連桿桿身試棒,分別進(jìn)行調(diào)質(zhì)和正火熱處理工藝試驗(yàn)。

   (2)根據(jù)熱處理工藝試驗(yàn)數(shù)據(jù),我們對(duì)該連桿熱處理工藝進(jìn)行改進(jìn)。參照45鋼原材料入廠復(fù)驗(yàn)結(jié)果,進(jìn)行定碳分組:

   ①對(duì)碳量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))在0.42%~0.45%范圍內(nèi)的連桿鍛件,采用調(diào)質(zhì)熱處理工藝;淬火介質(zhì)仍為N32全損耗系統(tǒng)用油,增強(qiáng)淬火介質(zhì)的循環(huán)攪拌能力,提高連桿鍛件的淬透性。

   ②對(duì)于碳量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))在0.46%~O.50%范圍內(nèi)的連桿鍛件,采用850℃正火噴霧風(fēng)冷+590℃回火進(jìn)行熱處理;改進(jìn)裝爐方式,連桿鍛件大小頭分層擺放,層間用墊鐵隔開(kāi),大裝爐量由48件減少至36件;同時(shí)將兩側(cè)風(fēng)機(jī)高低錯(cuò)位擺放,提高噴霧風(fēng)冷的效果,使鍛件冷卻更均勻。 經(jīng)改進(jìn)后,噴霧風(fēng)冷效果大大提高,噴霧風(fēng)冷時(shí)間也縮短至40~60min。


 4.連桿熱處理工藝改進(jìn)后效果 通過(guò)對(duì)該連桿熱處理工藝的改進(jìn),熱處理返工率大大降低。改進(jìn)后,已完成連桿鍛件共16爐次,300余件經(jīng)熱處理,熱處理質(zhì)量穩(wěn)定。


 5.結(jié)語(yǔ) 

   (1)通過(guò)對(duì)大型45鋼連桿熱處理工藝改進(jìn),熱處理返工率大大降低,提高了連桿鍛件船檢的一次合格率,同時(shí)有效地保證了連桿熱處理質(zhì)量和綜合力學(xué)性能。 

   (2)該連桿熱處理工藝的改進(jìn),對(duì)于綜合性能要求較高的大型45鋼產(chǎn)品的熱處理生產(chǎn),具有較高的推廣價(jià)值。

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